自己动手 勤俭节约
鞍山中油天宝铸造有限公司
立车大修节省资金十多万元
本报讯:(通讯员 王天德)7月初,鞍山中油天宝铸造有限公司(以下简称:鞍山铸造公司)自己动手,对机加车间C5231A双柱立式车床进行了大修,一次大修仅仅花费2.47万元,不仅达到预期效果,还比外请设备厂家节省修理费10多万元。
鞍山铸造公司机加车间C5231A双柱立式车床,是原北铸厂1989年购进的老设备,年久失修,设备维修欠账较多。几年来,虽然计划大修,但终因资金和时间问题未能实施。
近期,鞍山铸造公司根据设备故障频繁已无法保证生产、工艺需求的现状,6月初决定对该设备进行大修。机加车间、动力车间维修人员和设备部技术人员承担了此项任务。他们按照公司提出节能降耗的一贯要求,坚持勤俭节约的原则,在大修过程中相互配合,克服了技术资料少,维修难度大的困难,协调工作。机加车间维修钳工马毅,不辞辛苦,在两名车工的配合下,将横梁4个夹紧油缸清洗、拆修,安装调试成功,恢复了夹紧功能,增加了设备运行的安全性。他们还拆修解决了原主电机和减速箱连接不同轴的问题,并将一轴和联轴器准确安装,将横梁和刀架全部分解后维修安装,经调试恢复了设备加工精度。该设备过去长期漏油,此次检修了液压系统,解决了严重漏油问题。仅此项,每年可节省液压油400多公斤。
设备部机械、电气高工张显文和王兴久,每天现场服务,星期天不休息。在技术资料短缺的情况下,与维修人员共同研究处理维修中发生的多项疑难问题。设备部在备件采购中,坚持自己能制作的不外购。左侧升降丝杠减速箱盖,其材质为灰铸铁,虽经焊修,但在中油接管时仍已断裂。此次大修,设备部采用在钢板上面焊接定位套,经机加工后安装,保证了使用效果,节省此件采购费用1500多元。对必须采购的零部件,他们坚持比价采购。在采购立车维修件时,设备厂家的备件公司报价很高,设备部比价采购了横梁升降螺母和丝杠、减速箱蜗轮、刀架丝杠和丝母等必须更换的磨损件,比在原厂家采购节省9042元。由于坚持节约的原则,使此次大修费用仅为2.47万元。动力车间在保证铸件生产设备维修的同时,电工和钳工任劳任怨,主动到机加车间参与维修。
此次大修,鞍山铸造公司领导每天亲临现场,具体指导并帮助分析故障原因,解决液压难题,使立车大修在7月初顺利完成,达到了预期效果。
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