编者的话:鞍山铸造有限公司的领导和员工们,多年来本着“能自制的不采购,能自修的不外委”的原则,把节能降耗,勤俭节约落实到各项生产经营活动中。特别是在设备修理中,他们更是从一点一滴的细微之处做起,使公司的设备修理费逐年大幅度下降。
能自制的不采购 能自修的不外委
鞍山铸造公司勤俭节约成为员工的自觉行动
本报讯:(通讯员 王天德)8月8日,热处理车间台车式加热炉控制柜上的6个温控器,其中一个突然失去原有功能,这直接影响热处理工艺操作和工件质量。
这个温控器已连续使用两年,而且是在北京一家国外代理商那里采购的。此件体积虽小,但价格却很高。鞍山铸造公司设备部在国内很多个商家进行询价,由于其科技含量较高,价格和原采购商的价格相差无几。
在这种情况下,设备部报着试试看的想法,将修复任务交给该车间的操作工人张德国。因为,他平时善于钻研电子技术,有一定的功底,也曾在公司多处电子板件修复中有过突出表现。
在没有技术资料的情况下,张德国经过两天的潜心研究,多方查找资料,象大海捞针一样测试元件,确认是TL431稳压器坏了。此件在鞍山无货,需到沈阳采购,张德国为给公司节省60多元的路费,请鞍山商家在沈阳配货时捎回,并垫付了购该元件费12元。
8月11日,经安装试用,此件完全达到原功能,为公司节省温控器采购费用1300元。更重要的是,解决了生产中急需此件的难题,在节省费用的同时,更是节省了宝贵的生产时间。
8月9日,公司唯一一台铲车,经多年满负荷使用,启动齿圈严重磨损,造成该车无法启动。更换此件拆修的工作量很大,而且买件、安装费用都很高,公司领导决定自行修理。铲车司机张宝宏将该车电路部分的器件拆卸下来,铸钢车间维修班长刘晓明带领全班人员,密切合作,将发动机拆下,把磨损的齿圈翻个倒角后进行安装。他们冒着酷暑高温,在车内狭窄的作业空间里,弄得满身都是油泥和汗水,经过15小时的奋战,将该车修好。这次,他们自己动手进行修理,节省齿圈采购费用500多元,节省外委劳务费600多元。
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